機(jī)械故障事例一:沃貝抱閘機(jī)械故障
【機(jī)械故障歷經(jīng)及現(xiàn)像】2007年03月29日,150T/h沃貝操作方式相關(guān)人員辨認(rèn)出提高的東側(cè)抱閘人聲極度,CTCS推桿有低沉的合金throat,遂通告電機(jī)相關(guān)人員檢查和處置。
【機(jī)械故障其原因預(yù)測(cè)及處置】依照CTCS推桿的極度人聲預(yù)測(cè),CTCS推桿電機(jī)掃膛的幾率非常大。與此同時(shí)搖測(cè)電機(jī)護(hù)套辨認(rèn)出導(dǎo)體早已貼近生活,因而停機(jī)相關(guān)人員立刻更改了CTCS桿。
歷經(jīng)對(duì)更改留下來的CTCS推桿電機(jī)崩解檢查和,辨認(rèn)出導(dǎo)體部份焚毀貼近生活、定渦輪相擦、兩個(gè)制動(dòng)器損毀。據(jù)此情形預(yù)測(cè),此次機(jī)械故障的直接其原因是電機(jī)制動(dòng)器具體來說損毀了,導(dǎo)致電機(jī)掃膛,造成的低溫和間歇性的火光使時(shí)值的并聯(lián)被壞掉并貼近生活。
機(jī)械故障事例二:沃貝上升妥當(dāng)后鋼絲極難機(jī)械故障
【機(jī)械故障歷經(jīng)及現(xiàn)像】2008年10月18日,操作方式相關(guān)人員辨認(rèn)出150T/h干熄焦沃貝上升妥當(dāng)后鋼絲非常松,就反映給電機(jī)相關(guān)人員檢查和處置。
【機(jī)械故障其原因預(yù)測(cè)及處置】沃貝的上升妥當(dāng)停車信號(hào)主要來自鉤開位限位開關(guān),停車過程是這樣的:鉤開位開關(guān)→鉤開位繼電器→PLC輸入模塊→PLC輸出模塊→上升繼電器→變頻器停車→抱閘繼電器失電→抱閘接觸器釋放→抱閘抱死。依照機(jī)械故障現(xiàn)像預(yù)測(cè),大家懷疑以上環(huán)節(jié)中有兩個(gè)或以上有延遲現(xiàn)像。
于是電機(jī)相關(guān)人員在電機(jī)室對(duì)以上環(huán)節(jié)的有關(guān)電機(jī)元件都依次進(jìn)行了檢查和或更改,但沒有辨認(rèn)出極度情形。后來,在檢查和鉤開位開關(guān)從觸發(fā)到繼電器動(dòng)作是否有延遲時(shí),辨認(rèn)出鉤開位繼電器吸合時(shí)的導(dǎo)體電壓不正常,有時(shí)是正常的揚(yáng)州CTCS推桿廠家24V,但有時(shí)卻不到15V,經(jīng)檢查和電源正常,于是懷疑鉤開位開關(guān)或其線路有接觸不良現(xiàn)像。
鉤開位開關(guān)用的是U型磁性開關(guān),其U型臂一端是磁鐵,一端是干簧管,用干簧管作為開關(guān)接點(diǎn)。
從鉤開位開關(guān)處測(cè)量開關(guān)閉合后的壓降最高時(shí)為9V,于是斷定該開關(guān)觸點(diǎn)接觸不良,更改開關(guān)后,再試車恢復(fù)正常。
機(jī)械故障事例三:沃貝走行超限機(jī)械故障
【事故歷經(jīng)】2008年10月22日中班22點(diǎn)左右,150T干熄焦沃貝走行發(fā)生向井超限現(xiàn)像,經(jīng)檢查和辨認(rèn)出沃貝向井走行歷經(jīng)變速點(diǎn)時(shí)高速?zèng)]有變低速,后來又發(fā)生向井向室都超限的情形。以上現(xiàn)像不是每個(gè)裝焦周期都有發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,但也嚴(yán)重影響了生產(chǎn)節(jié)奏。
隨后,電工對(duì)該系統(tǒng)的相關(guān)檢測(cè)開關(guān)、繼電器、plc模塊、變頻器都進(jìn)行了多次反復(fù)的檢查和,并對(duì)大多數(shù)可疑元件進(jìn)行了更改或互換,機(jī)械故障現(xiàn)像仍然存在。
【事故其原因預(yù)測(cè)】依照當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)的檢查和停機(jī)情形和揚(yáng)州CTCS推桿廠家plc程序中走行高速變低速的控制方式預(yù)測(cè),基本可以排除減速和定位開關(guān)及相關(guān)繼電器有問題;由于對(duì)相關(guān)plc模塊進(jìn)行了互換后,機(jī)械故障沒有消除,證明plc模塊也沒有問題。因而,焦點(diǎn)就集中到plc程序上,尤其是plc內(nèi)部的程序存儲(chǔ)器或掃描程序上,就是說有非常大可能是plc程序在運(yùn)行過程中出錯(cuò),導(dǎo)致走行的輸出信號(hào)發(fā)生錯(cuò)誤。
另外,由于該干熄焦的PLC系統(tǒng)是按照雙CPU熱備的方式配置的,有關(guān)技術(shù)相關(guān)人員依照以往的經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為機(jī)械故障其原因有可能是由于在用和備用CPU之間的通訊占用了內(nèi)存或網(wǎng)絡(luò)資源,導(dǎo)致PLC程序運(yùn)行出現(xiàn)極度。因而建議將熱備的CPU停機(jī)。
將熱備的CPU停機(jī)后,主控室操作方式相關(guān)人員辨認(rèn)出上位機(jī)對(duì)PLC系統(tǒng)的反映速度有了非常大的提高,從此也沒有再發(fā)生高速不變低速或超限現(xiàn)像。
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