2021
每晚,不斷進(jìn)步一點(diǎn)兒
為積極響應(yīng)公司提產(chǎn)增效的號(hào)召,廠領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)坐鎮(zhèn)名品四線煉鐵廠出謀劃策,結(jié)合生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)動(dòng)科、維護(hù)煉鐵廠利用PDCA循環(huán)方法開展提產(chǎn)增效,同時(shí)煉鐵廠員工積極響應(yīng),從檢修時(shí)間控制到電氣程序優(yōu)化,每位員工都在行動(dòng),一分耕耘一分收獲,在大家共同努力下8月31日名品四線煉鐵廠產(chǎn)量到達(dá)2414噸,創(chuàng)歷史產(chǎn)量新高。揚(yáng)州電液推桿廠家
優(yōu)化生產(chǎn)過程控制,提產(chǎn)增效
在廠領(lǐng)導(dǎo)的親自組織指導(dǎo)下,名品四線煉鐵廠結(jié)合相關(guān)科室和維護(hù)煉鐵廠組成攻關(guān)小組,對(duì)影響和制約生產(chǎn)的因素利用PDCA循環(huán)方法進(jìn)行分析并提出優(yōu)化和改進(jìn)措施共計(jì)8項(xiàng),經(jīng)過優(yōu)化改進(jìn),四線出鋼速度由之前的45支/小時(shí),提升至54支/小時(shí),效率提升了20%以上,為提產(chǎn)增效打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。揚(yáng)州電液推桿廠家
細(xì)化內(nèi)部管控措施,夯實(shí)基礎(chǔ)管理
8月份,機(jī)械煉鐵廠鍋爐維修班針對(duì)4鍋爐焦?fàn)t煤氣盲板閥電液推桿出現(xiàn)不動(dòng)作故障,對(duì)電液推桿本體進(jìn)行拆檢,查找處理故障完成修復(fù),降低采購(gòu)費(fèi)用4000多元。
機(jī)械煉鐵廠風(fēng)機(jī)維修班把更換下來(lái)的軸瓦收集起來(lái),進(jìn)行補(bǔ)焊、修復(fù)、刮研,使軸瓦能夠重復(fù)使用,大大降低了備件消耗,一套軸瓦價(jià)值4700元,今年以來(lái)共修復(fù)5套,直接節(jié)省軸瓦備件采購(gòu)成本兩萬(wàn)多元。揚(yáng)州電液推桿廠家
貫徹阿米巴經(jīng)營(yíng)思路,細(xì)化獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)
煉鐵廠在產(chǎn)量獎(jiǎng)勵(lì)制度上進(jìn)行細(xì)化,故障責(zé)任到人,獎(jiǎng)勵(lì)分配到人;同時(shí)制定縮短檢修獎(jiǎng)勵(lì)和考核辦法,每小時(shí)提高1支鋼獎(jiǎng)勵(lì)辦法,員工提出的提產(chǎn)增效合理化建議得到煉鐵廠積極響應(yīng),大大提高了員工工作積極性。揚(yáng)州電液推桿廠家
END
邢臺(tái)鋼鐵
掃碼關(guān)注我們
聯(lián)系電話
微信掃一掃