一、前循環(huán)式生產(chǎn)流程和主要就電子設(shè)備
某石材公司有兩條年產(chǎn)量100萬t的石材制造線,于2005年8月一場帶料試運轉(zhuǎn)獲得成功,歷經(jīng)近些年的制造實踐和急速探索歸納,漸漸化解了制造中所存有的有關(guān)難題,進而而因控制系統(tǒng)制造漸趨平衡,且有關(guān)分項均已少于結(jié)構(gòu)設(shè)計值。新線輥電力設(shè)備聯(lián)手熟料控制系統(tǒng)生產(chǎn)流程見圖1,主要就電子設(shè)備實用性情形見表1。
圖1 生產(chǎn)流程
表1 主要就電子設(shè)備
二、循環(huán)式斗提返料其原因及預測
在制造中經(jīng)常辨認出入磨循環(huán)式斗提時有返料現(xiàn)像,當中在制造P·O42.5石材時始終存有返料,而制造P·C32.5石材時極少有返料。返料沖蝕著沃貝船殼,逐步形成噪聲環(huán)境污染的與此同時導致沃貝船殼磨爛,又減少了當晚修理相關(guān)人員的勞動成果和不安全可靠不利因素。斷電檢查和入磨循環(huán)式斗明確提出料口和接料板等電子設(shè)備均無極度,但從中控臺操作方式歷史記錄中辨認出,制造P·O42.5石材時O-Sepa選粉機振幅在32Hz以內(nèi),比制造P·C32.5石材時的28Hz高4Hz,這時前循環(huán)式的循環(huán)式壓縮機振幅在
制造P·O42.5石材索萊米42Hz以內(nèi),比制造P·C32.5石材時的50Hz低8Hz。因在制造P·O42.5石材時,為的是確保石材Sinc,循環(huán)式電子零件中硝酸鍶非常多,循環(huán)式斗提循環(huán)式損耗大,導致循環(huán)式斗提的車箱內(nèi)硝酸鍶電子零件非常多;當沃貝在頂端倒料時,存有料倒不凈、倒不及的現(xiàn)像,進而逐步形成返料現(xiàn)像,而且此現(xiàn)像是始終存有。CTCS一體球桿
三、故障處理
3.1 操作方式和配料處理
(1)控制CTCS動球桿控制的直插板高度,以減少輥電力設(shè)備的下料量,降低循環(huán)式斗提循環(huán)式損耗。但該法開始起到一定的效果,運行幾個小時后仍出現(xiàn)返料現(xiàn)像,不能徹底化解返料難題。
(2)當熟料中硝酸鍶非常多時,采取減少沸石和石灰石的配比以調(diào)整電子零件的平均粒度,進而減少電子零件中的硝酸鍶量,但該方案也僅有一定的短期效果。因長期運行后,由于制造P·O42.5石材時循環(huán)式壓縮機的振幅在42Hz以內(nèi),循環(huán)式后的電子零件中硝酸鍶漸漸增多,又慢慢出現(xiàn)返料現(xiàn)像,也沒有徹底化解返料難題。
3.2 調(diào)整下料口和接料板間隙
為使沃貝在頂端倒料時倒凈,又采取縮小下料口和接料板之間的間隙以減少返料的方案,調(diào)整后返料難題得到了有效控制,返料量有明顯減少。
3.3 減少一個接料口
以上方案實施后,返料有所遏制,但沒有根本化解。后經(jīng)專題研討,決定減少一個接料口,并利用2013年大修期間付諸實施。具體是在原接料口的下部1.5m處減少一個高900mm,寬1500mm的接料口,新增接料口的電子零件用Φ280的料管直接返回到V型選粉機CTCS一體球桿(見圖1中虛線)。該方案實施后,徹底化解了循環(huán)式提升的返料難題。
四、應用效果
通過采取新增接料口等措施,該公司徹底化解了入磨循環(huán)式沃貝普遍存有的返料難題,與此同時改善了環(huán)境,減輕了員工的勞動強度,并利于真正發(fā)揮輥電力設(shè)備聯(lián)手熟料控制系統(tǒng)的低耗高效運行。當中新增接料口措施,方案簡單、易于實施,成本低廉。
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