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電液推桿選型干熄焦提升機(jī)滑罐事故

作者:147小編 發(fā)布時(shí)間:2022-07-07 00:40:54點(diǎn)擊:322

1 序言

該沃貝額定功率定數(shù) 85 噸,1 臺(tái) 400 kW 電氣驅(qū)動(dòng)力 1 臺(tái)Hardoi 74 的齒形,助推三個(gè)托盤組,對(duì)吊具、焦罐提高工作臺(tái),齒形高速路軸配有 1 套水電油壓盤式油壓。

2 交通事故概要

2010 年某天晚班,在展開一場(chǎng)滿罐提高工作臺(tái)時(shí),焦罐提高TDATE2007暫停點(diǎn) 35 m 處,預(yù)備移位時(shí)忽然大幅下滑,操作方式相關(guān)人員按緊停按鍵,但焦罐和吊具已在 3 ~ 4 s 內(nèi)迅速滑至地面,對(duì)沃貝下方軌道碰砸,無(wú)相關(guān)人員傷害。

3 交通事故現(xiàn)場(chǎng)狀況

(1)沃貝機(jī)械室內(nèi)有明顯焦糊味,氣味來源是高速路軸制動(dòng)盤和制動(dòng)瓦摩擦產(chǎn)生。

(2)制動(dòng)盤嚴(yán)重磨損,呈藍(lán)紫高溫?zé)粕?,表?/span>溫度在 300°,推動(dòng)器的工作行程已超出安全綠區(qū)。

(3)主電氣端蓋螺栓被剪斷,地腳螺栓松動(dòng)。

(4)齒形殼體、輸入輸出軸、地腳螺栓均無(wú)異常

(5)托盤組上的鋼絲繩在托盤上反卷 1 圈,無(wú)明顯斷股

(6)稱重傳感器及吊具裝置無(wú)異常。

(7)吊具裝置的上下橫向梁變形,焦罐蓋傾斜在焦罐上。

(8)4 根鋼絲繩處于松弛狀態(tài)。

(9)沃貝井架處鋼結(jié)構(gòu)無(wú)異常

4 交通事故搶修

確認(rèn)交通事故未對(duì)相關(guān)人員、設(shè)施影響后,拉警戒線對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全管理;對(duì)焦罐打水降溫,更換損壞部件,恢復(fù)生產(chǎn)

5 交通事故分析

對(duì)比內(nèi)地沃貝焦罐墜落的幾種狀況,對(duì)此次交通事故可能性分析電液推桿廠家、排除。

(1)油壓制動(dòng)瓦塊磨損,補(bǔ)償行程超出安全范圍,未及時(shí)發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致制動(dòng)失效[1]。

排除依據(jù):按標(biāo)準(zhǔn)制動(dòng)瓦磨損極限為不小于3 mm,該制動(dòng)瓦實(shí)際尺寸為 10mm ,未到極限;按標(biāo)準(zhǔn)最小補(bǔ)償行程為 8 mm,瓦塊退距為 0.8 ~ 1.1 mm當(dāng)天白班相關(guān)相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)補(bǔ)償行程在 25 mm 以上,瓦塊退距在 1 mm。

(2)沃貝齒形內(nèi)部零件損壞,齒形軸出現(xiàn)斷裂齒輪折斷,導(dǎo)致交通事故

排除依據(jù):該沃貝齒形無(wú)行星輪部件,是 3對(duì)斜齒硬齒面圓柱齒輪,該齒形拆檢后各部件均正常

(3)吊鉤在下方未能可靠將吊具耳軸掛住,在上升過程中焦罐傾翻。

排除依據(jù):該沃貝在交通事故前動(dòng)作正常,若出現(xiàn)吊鉤只掛住 1 個(gè)耳軸,則沃貝的稱重傳感器會(huì)及時(shí)報(bào)警,提示偏載,同時(shí)保護(hù)停機(jī)。

(4)油壓的電液推動(dòng)器出現(xiàn)故障,油壓油內(nèi)泄、外泄,導(dǎo)致制動(dòng)力下降:

排除依據(jù):該電液推動(dòng)器更換周期為 2 年,該電液推動(dòng)器使用 2 個(gè)月,經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)故障,仍可繼續(xù)使用。

(5)油壓機(jī)架磨損,間隙過大,導(dǎo)致制動(dòng)失效

排除依據(jù):經(jīng)檢查現(xiàn)油壓機(jī)架沒有故障,能夠靈活動(dòng)作,仍可繼續(xù)使用電液推桿廠家。

(6)高速路軸齒式聯(lián)軸器故障,齒面磨損、間隙過大,致使齒形托盤組自由旋轉(zhuǎn),焦罐下落。

排除依據(jù):該聯(lián)軸器經(jīng)當(dāng)時(shí)拆檢,未發(fā)現(xiàn)磨損,并在搶修時(shí),通過應(yīng)急電氣可以正常將交通事故罐提高。

(7)鋼絲繩斷裂,鋼絲繩已到更換周期仍未更換,或由于日常潤(rùn)滑、保養(yǎng)不良,在交變載荷中發(fā)生忽然斷裂。

排除依據(jù):該鋼絲繩未斷裂,在搶修后仍繼續(xù)投入使用,未展開更換新鋼絲繩。

(8)設(shè)計(jì)制動(dòng)力矩不足,在沃貝頻繁動(dòng)作中,制動(dòng)失效[2]。

排除依據(jù):對(duì)制動(dòng)力矩計(jì)算核算:沃貝定數(shù)82 t,承載鋼絲繩 8 根,托盤半徑 0.65m,齒形Hardoi73.97,安全系數(shù)為 1.5。

則單個(gè)油壓所需制動(dòng)力為:

T= 1.5×82×9 810×0.65/(2×73.97) = 5 301 N.m

即只需要 5 301 N.m 的力矩即可可靠制動(dòng),實(shí)際設(shè)計(jì)總制動(dòng)力為 9 000 N.m,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際制動(dòng)力矩足夠滿足制動(dòng)需要

6 交通事故深入分析

以上原因排除后,發(fā)現(xiàn)在交通事故發(fā)生前的 7 分鐘內(nèi),沃貝出現(xiàn)了 3 次提高抱閘異常故障,顯示電液推桿廠家沃貝抱閘沒有反饋故障,持續(xù) 4.5 分鐘,而且沃貝電流明顯上升,三個(gè)異常階段平均電流在 700 A 以。而沃貝在正常運(yùn)行時(shí),空罐電流平均在 430 ~450A,滿罐上升時(shí)電流平均在 580 ~ 600A。

根據(jù)以上三個(gè)異常階段沃貝電流上升,說明沃貝載荷增大,電液推桿沒有正常頂起,使該抱閘限位接觸器沒有被碰觸,制動(dòng)瓦塊將制動(dòng)盤抱緊,即在 4.5 分鐘時(shí)間內(nèi),沃貝在油壓未打開狀態(tài)下繼續(xù)運(yùn)行,持續(xù)至落罐。

沃貝在油壓抱緊的狀態(tài)下,相應(yīng)電流的增幅,又未達(dá)到沃貝電氣的額定功率電流,未使電氣的變頻過載保護(hù)動(dòng)作,而是使油壓抱緊狀態(tài)持續(xù)了4.5 分鐘油壓抱緊后沃貝繼續(xù)運(yùn)行,制動(dòng)盤與制動(dòng)瓦塊的急劇磨損會(huì)導(dǎo)致制動(dòng)失效,即有可能發(fā)生滑罐交通事故。

為此,技術(shù)相關(guān)人員當(dāng)日即采取了以下措施:

(1)自動(dòng)化系統(tǒng)中新增提高剎車接觸器故障報(bào)警,以在該接觸器出現(xiàn)故障時(shí),能有故障記錄。

(2)將提高抱閘限位反饋故障參與主控制,一旦發(fā)生油壓故障,沃貝必須自動(dòng)停機(jī)。

實(shí)際檢驗(yàn):三個(gè)措施實(shí)施后的 2 個(gè)小時(shí)又發(fā)生了類似現(xiàn)象,沃貝第二次出現(xiàn)了提高抱閘異常故障,電流上升至 732 A;同時(shí),在手動(dòng)調(diào)試時(shí)現(xiàn)場(chǎng)觀察油壓未打開狀態(tài)下,沃貝可將空罐下放,仍在運(yùn)電液推桿廠家行旋轉(zhuǎn)。經(jīng)自動(dòng)化相關(guān)人員檢查相關(guān)模塊無(wú)輸出,即制動(dòng)推桿不得電,送電之后正常。三天之后,沃貝第三次出現(xiàn)了提高抱閘異常故障,經(jīng)自動(dòng)化檢查,該模塊很可能損壞,即制動(dòng)推桿不得電,更換模塊后,再未發(fā)生過類似故障。

經(jīng)以上分析,這 3 次故障現(xiàn)象相同,原因一致,在沃貝運(yùn)行時(shí),油壓的電液推桿由于模塊無(wú)輸出沒有打開

7 綜述本次交通事故原因

交通事故起始在放空罐累計(jì) 4 分 25 s 時(shí)間段內(nèi),提高機(jī)在油壓未打開的狀態(tài)下仍在運(yùn)行,制動(dòng)盤與制動(dòng)瓦塊在此時(shí)間段異常磨損,導(dǎo)致制動(dòng)瓦塊迅速磨損,而且溫度也急劇升高,制動(dòng)力急劇下降,在提滿罐至最高點(diǎn)時(shí),電氣剛一暫停轉(zhuǎn)動(dòng),制動(dòng)盤與制動(dòng)瓦塊的制動(dòng)力已下降到無(wú)法將焦罐提住,只有部分制動(dòng)力,因此焦罐開始從最高點(diǎn)向下墜落,直至落至地面,在這一過程

中,由于制動(dòng)盤與制動(dòng)瓦塊仍有部分制動(dòng)力,因此焦罐未按自由落體運(yùn)動(dòng),而是帶有一定制動(dòng)的向下墜落,所以對(duì)井架下方的道軌未造成嚴(yán)重破壞。

8 防范措施

(1)提高抱閘限位沒有反饋故障,通過程序修改參與主控制

(2)在齒形高速路軸應(yīng)急電氣端增加 1 套制動(dòng)盤及油壓,增加制動(dòng)可靠性。

(3)根據(jù)沃貝點(diǎn)檢電液推桿廠家、維護(hù)要求,嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)油壓補(bǔ)償行程的點(diǎn)檢、記錄;制動(dòng)瓦磨損機(jī)架磨損及時(shí)更換調(diào)整;高速路軸齒式聯(lián)軸器的潤(rùn)滑點(diǎn)檢;油壓電液推動(dòng)器的點(diǎn)檢定周期更換,針對(duì)沃貝關(guān)鍵部位的點(diǎn)檢對(duì)操作方式相關(guān)人員維護(hù)相關(guān)人員、點(diǎn)檢相關(guān)人員展開系統(tǒng)培訓(xùn),強(qiáng)化相應(yīng)點(diǎn)檢要求。

(4)在沃貝保護(hù)系統(tǒng)完善上,各專業(yè)共同深入分析,繼續(xù)完善提出保護(hù)參數(shù),確保沃貝可靠運(yùn)行。

(5)將兩套托盤組展開改造,托盤邊緣增加制動(dòng)輪緣、并增加碟式油壓油壓,以提高對(duì)沃貝的制動(dòng)可靠性。

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